引言 上世纪80年代来自台湾的塑胶吹膜机,其温控电路采用的是温控器加接触器的方式,由于长期工作在频繁的大电流通断状态,接触器损坏率非常高,而且每个温控器只能控制一段温度,造成很多温控器散落在各处,操作非常不便。控制电路使用的是继电器互锁的方式,线路复杂,维修的难度很大,可靠性也非常低。调速是通过机械部分完成的,主要通过更换齿轮的减速比来实现,机械磨损很严重且非常耗能。这些落后的技术使得需要投入大量的人力物力进行操作和维护,同时造成维护停机时间长,零配件消耗费用高等问题。吹膜机价格鉴于以上落后的技术无法满足生产需求和使企业在市场上处于竞争优势,本人采用了近年来在工业上使用越来越广泛的PLC,触摸屏及变频器对该机进行了改造。新的技术采用温控模块加固态继电器的方法控制温度,解决了长期频繁的大电流通断所带来的零件损坏问题。变频器调速的方式解决了机械磨损很严重且非常耗能的问题。触摸屏的使用有利于操作者直观的了解机器目前的状态解决了操作复杂,人员培训难的问题。以上技术的综合应用可靠性高,可实现设备长期免维护,解决维护难,维护停机时间长的问题。 第2章 设计思路及选型 2.1控制要求 由于世界经济的复苏,企业订单的迅速增加,产品呈多样化趋势,加上珠三角地区 “招工难”情况的加剧。根据实际情况,对控制系统提出以下几点要求: 1.系统要稳定可靠,可长时间无故障运行。 2.可以保存多组配方,并能按预先设定的配方自动的调整各马达的速度。 3.要操作简单,可以集中控制,节省人力。 4.要有故障报警及保护装置。 2.2系统分析 本系统主要是通过PLC,触摸屏及变频器的综合应用结合吹膜机的实际需要来完成控制要求的。设计思路主要是:用PLC温控模块加固态继电器来控制吹膜机各段的温度。用PLC模拟量模块加变频器来控制各马达的速度。吹膜机价格使用触摸屏来完成温度的设置和显示,速度的设置和显示,故障的设置和显示,配方功能的实现等等。 2.2.1吹膜机介绍及工作流程图 塑胶吹膜机是一种把颗粒状的塑胶原料制造成塑胶薄膜的机器,其工作流程如下: 在入料口加入塑胶原料,同时加热主螺杆和旋转模头。待各温度值到达设定值时启动机器,此时经过高温熔化后的塑胶原料在主螺杆的带动下由环状的旋转模头挤出,挤出的薄膜经过风冷和水冷后被引取轮引出,再经过压花轮A和压花轮B压花后被引入轮引入到卷曲轮,最后由卷曲轮将薄膜卷成一卷卷的成品。
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